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超工作壓力實驗在哪些情況下必須進行
超工作壓力實驗是下流式外取熱器的一個投用前準備工作,具體哪些情況必須進行資格試驗來了解下:
進行超過工作壓力實驗,應有防止安全閥動作及防止超出壓力的措施,當壓力升至工作壓力時,應暫停升壓,對本體進行全檢查,確認無異常情況后,停用汽包水位計,將壓力緩慢升至工作壓力的1.25倍,停止向汽包上水,壓力保持15分鐘,再降至工作壓力進行檢查。吹掃和沖洗要分段進行,此時要避免蒸汽,水和雜物進入汽包和外取熱器,直到排水水質(zhì)與進水質(zhì)相近為止,水沖洗要求用軟化水或除鹽水。
有下列情況之一者需要超工作壓力實驗:
外取熱器新裝或管束改動后
停用外取熱器一年以上再次運行前
外取熱器內(nèi)部部件更換后
外取熱器累計運行六年未進行超過工作壓力實驗時
琦昌科技公司消化吸收國內(nèi)外先進成熟的石油化工裝備技術(shù)。開發(fā)生產(chǎn)包括催化裂化外取熱器訂購熱線、提升管反應器、翼閥、汽提段在內(nèi)的設備。
外取熱器煮爐過程
在設備運行前各項準備工作,避免后期因為某個環(huán)節(jié)問題造成大的損失。外取熱器煮爐就是這樣:
當爐水的磷酸根含量變低不大并逐步穩(wěn)定時,表示藥品與鐵銹的化學反應基本結(jié)束,即可結(jié)束煮爐工作。煮爐后期每小時排污一次,以逐步降低爐水堿度,每一次爐水堿度降低6~7mg-N/L,直到爐水總堿度為8~12 mg-N/L,可確認爐水質(zhì)量合格。
煮爐后應進行換水和對流水閥,放水閥的沖洗工作,換水工作緩慢進行。
煮爐完成后打開汽包人孔檢查,內(nèi)部應無鐵銹斑和無油斑。
琦昌主要從事石化設備設計研發(fā),包括催化裂化外取熱器訂購熱線、提升管反應器、汽提段等,我們秉承“誠信經(jīng)營”“客戶至上”的宗旨,始終為您提供產(chǎn)品和健全的服務
外取熱器的流化狀態(tài)分析
從 外取熱器 流化情況 因為沒有上電液換向閥(用流化風量操縱取發(fā)熱量),外取熱器內(nèi)一直處在全滿情況,金屬催化劑呈密相床,進入流化風后,在風量較低時,床層不可以徹底流化,產(chǎn)生“溝流”,流化風帶上一部分金屬催化劑由回到管回到再造器。當流化風量持續(xù)提升至床層徹底流化時,因為內(nèi)部藏量控制不了,外取熱器產(chǎn)汽量也控制不了,為大產(chǎn)汽量。生產(chǎn)制造中運用流化風量操縱取發(fā)熱量具體就是說操縱床層內(nèi)流化地區(qū)的尺寸。通過三個月進行調(diào)查外取熱器產(chǎn)汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,原因分析管束結(jié)垢嚴重使外取熱器管束內(nèi)結(jié)垢嚴重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內(nèi)的結(jié)垢厚度達1cm,甚至將管束堵塞。
琦昌是一家運營翼閥、內(nèi)襯、水封罐機器設備的生產(chǎn)廠家,勤奮以“優(yōu)勢人才、優(yōu)勢管理方法、優(yōu)勢技術(shù)性、優(yōu)勢裝備”,打造出強悍公司。
外取熱器的分類
隨著科技發(fā)展,對于外取熱器的需求不斷增加,依次出現(xiàn)了式、下流式、氣控式等多種形式的外取熱器。隨著重油摻練量的逐漸提高,生焦率不斷上升,進而導致高溫煙氣余熱量加大,又出現(xiàn)了高溫煙氣余熱量加大,又出現(xiàn)了了高溫煙氣取熱技術(shù)、輸送管路式外取熱技術(shù)等多種形式的外取熱技術(shù)。在數(shù)煉油廠中,長時間的運轉(zhuǎn)或者是使用不當,催化裂化外取熱器訂購熱線管束出現(xiàn)大量的彎曲變形,設備內(nèi)設置的導向支架因取熱管的扭曲變形而損毀,鰭片根部呈現(xiàn)大量裂紋,取熱管爆管已成為外取熱器主要的破壞形式,危及整個裝置的安全運行,其損失之大難以估量。
琦昌科技可以根據(jù)需求提供不同的定制,我們專業(yè)做外取熱器、提升管反應器、主風分布管、汽提段、水封罐等石化設備。