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電捕焦油器作為新工業(yè)上的一種產(chǎn)品,蜂窩式電捕焦油器能夠快速的處理焦油,阻力損失小,小型電捕焦油器供應(yīng)那么設(shè)備中焦油的含量高的話會(huì)有怎樣的危害,今天小編就和大家聊聊電捕焦油器焦油含量高的危害吧。
1 造成后續(xù)工藝洗滌效率降低,影響煤氣質(zhì)量
2 致使各洗液的含油量,熱換器堵塞,降低煤氣凈化的效果
3 堵塞脫硫塔內(nèi)填料,不但脫硫效率降低,也要不斷更換塔內(nèi)填料以及脫硫噴液噴灑控件,致使后續(xù)設(shè)備維護(hù)成本增加
電捕焦油器不僅能夠保證后序工序?qū)γ簹赓|(zhì)量的要求,提高產(chǎn)品的回收率,而且可以明顯改善操作的環(huán)境?,F(xiàn)如今大部分的焦化和煤氣生產(chǎn)廠均采用電捕焦油器捕集煤氣中的焦油。
電捕焦油器前煤氣中焦油含量一般在4500 mg/m3左右,凈化后煤氣中的焦油可達(dá)到50 mg/m3, 除焦油效率在98%以上,但進(jìn)入電捕焦油器煤氣的溫度和流量等因素,直接影響到電捕焦油器捕集焦油的效率也會(huì)影響到后續(xù)工藝對(duì)煤氣的凈化程度。
為了減少空氣環(huán)境的污染,很多企業(yè)都開(kāi)始用電捕焦油器,作為正規(guī)的一種除塵設(shè)備,能夠清理各種工業(yè)、灰塵、顆粒等污染,蜂窩式電捕焦油器對(duì)于環(huán)保是有所很大的幫助,今天大型電捕焦油器廠家小編簡(jiǎn)單的來(lái)為大家介紹下關(guān)于濕電除塵器解決方案——布袋除塵器吹口工藝
一、布袋除塵器噴吹口孔徑
一般來(lái)說(shuō),噴嘴孔徑截面積之和a與脈沖閥出氣口截面積b之比c約等于50%~65%。淹沒(méi)式脈沖閥噴吹管上有16個(gè)噴嘴,噴嘴孔徑平均15mm,截面積176mm2,a=16×176=2816mm2,脈沖閥出氣口直徑為81mm,截面積b=5150㎜2,則c=2816/5150=54%,在50%~65%的范圍內(nèi)。我們?cè)谠O(shè)計(jì)KDM220-2×6型袋式除塵器噴吹管時(shí),每根噴吹管上有11個(gè)孔,噴吹孔平均孔徑為19mm,總截面積a=3117mm2,脈沖閥管截面積b=5150㎜2,則c=3117/5150=60.5%。
脈沖氣流從脈沖閥噴吹后,沿噴吹管的長(zhǎng)度方向上,其速度和靜壓力分布是不均勻的,為保證每個(gè)噴吹孔的噴氣量相當(dāng)。設(shè)計(jì)噴吹管上噴嘴孔徑的大小時(shí),離脈沖閥遠(yuǎn)的噴吹孔徑小,一般比離脈沖閥近的噴吹孔徑要小0.5~2.0mm。
二、布袋除塵器噴吹孔形狀
我們通常設(shè)計(jì)噴吹管的噴吹口時(shí),噴吹口孔距的公差為±0.5mm,噴吹孔應(yīng)垂直向下,不能傾斜,其軸心線的垂直度≤0.4㎜,否則噴吹氣流會(huì)沖刷濾袋;噴吹口一般是鉆孔成型,這種孔易加工,但噴吹阻力大。為此,我們?cè)谠O(shè)計(jì)KDM220型袋除塵器時(shí)設(shè)計(jì)出一種帶翻邊的弧形孔。這種噴吹口不僅能減少系統(tǒng)噴吹阻力,而且能使壓縮氣流盡量匯中于一點(diǎn)噴出,以防氣流發(fā)散無(wú)序沖刷濾袋,從而從結(jié)構(gòu)上減少氣流沖刷濾袋的可能性。
1、一般高粉塵廢氣在進(jìn)入廢氣處理設(shè)備之前都除塵,所以一般都要加除塵器,如布袋除塵器、靜電除塵器,如果廢氣中含有酸堿氣體,也可采用噴淋吸收塔內(nèi)填裝噴淋吸附液,用循環(huán)水泵重復(fù)水洗噴淋,除去酸堿廢氣和大量粉塵,當(dāng)然噴淋塔類(lèi)安裝噴淋頭讓噴淋液呈霧狀噴淋,以便和廢氣充分接觸,進(jìn)而提高酸堿廢氣吸收效果。如果是高溫廢氣,噴淋液同樣起到了,降溫的效果,為后面設(shè)備處理性能較穩(wěn)定的有機(jī)廢氣提供了干凈的反應(yīng)環(huán)境。所以說(shuō),廢氣處理效果好不好,廢氣的預(yù)處理是前提。所以,一般的酸堿廢氣都采用噴淋吸收法處理,視廢氣風(fēng)量和濃度大小可以增減噴淋塔大小或者個(gè)數(shù)。
2、電捕焦油器是針對(duì)化工廢氣的特點(diǎn),進(jìn)行分類(lèi)收集,先用除煙凈化器對(duì)工藝產(chǎn)生的煙氣進(jìn)行處理,在多功能廢氣凈化塔內(nèi)對(duì)廢氣進(jìn)行噴淋吸收,廢氣除味劑、吸收液、化工廢氣除臭劑與其進(jìn)行充分反應(yīng),對(duì)VOCs氣體進(jìn)行分解處理,在末端尾氣處理器上,用有機(jī)廢氣催化劑進(jìn)行光解催化氧化反應(yīng),對(duì)化工臭氣進(jìn)行催化裂解處理,對(duì)苯類(lèi)尾氣進(jìn)行冷凝回收,整個(gè)電捕焦油器除臭裝置工藝設(shè)計(jì)合理,廢氣治理設(shè)施運(yùn)行記錄標(biāo)明,凈化效率一直保持在99%以上。
3、電離器具有捕焦油、阻力損失小、氣體處理量大等特點(diǎn)。不僅可保證后續(xù)工序?qū)怏w質(zhì)量的要求。提高產(chǎn)品回收率,而且可明顯改善操作環(huán)境。在化工、焦化、城市煤氣、建材、冶金、陶瓷等工業(yè)企業(yè)中得到普遍的應(yīng)用。我公司設(shè)計(jì)中所采用結(jié)構(gòu)形式是管式電離器。
4、當(dāng)煙氣通過(guò)電離器時(shí),煙氣中的塵埃和焦油在電荷作用下被電離,向帶有電荷的金屬線和管壁運(yùn)動(dòng),并失去電荷,在重力的作用下,落到電離器底部流出,從而使污染物得以降解去除。
由于電捕焦油器捕集的焦油的流動(dòng)性差,即使斜板正常沖洗氨水管道,約一周后仍會(huì)出現(xiàn)內(nèi)部排放,并宣布動(dòng)態(tài)異常。在這種情況下,我們將安排電捕焦油器的沖洗,關(guān)閉出氣閥,從電捕焦油器頂部噴熱氨水,用熱氨水沖洗蜂窩體和配氣板,每次可排出大量焦油。
每次沖洗約1小時(shí),自然冷卻約兩小時(shí)后,打開(kāi)排氣閥,投入正常運(yùn)行。每班還需要安排液封槽沖洗。通過(guò)內(nèi)窺鏡,我們可以看到管道是否有動(dòng)以及焦油在管道中的積聚。
電捕焦油器底部或者管內(nèi)有焦油堵塞,可以采用以下兩種方法:一是關(guān)閉下沖洗管出口閥,熱氨水經(jīng)斜板沖刷管進(jìn)入設(shè)備,在經(jīng)過(guò)上沖刷管排入液封槽。這樣可以更好的加熱和沖洗設(shè)備底部積聚的焦油,并能清洗區(qū)分上下沖刷管道的狀況,這也是上下沖刷管堵塞的處理方法。另一種是關(guān)閉上部沖刷管出口閥。熱氨水經(jīng)上部沖刷管直接沖洗進(jìn)電捕焦油器,然后通過(guò)下部沖刷管排入液封罐。